堵塞問題:
廣東興寧煤礦18號煤倉鋼混凝土結構倉,因設計缺陷容易發(fā)生棚煤現(xiàn)象。該倉上大下小,收口緊,四周有死角;而料倉前身設計斜度大,原煤下料口小,原煤料受當?shù)靥鞖庥绊懀瑵穸冗^高,造成物料的支點密集,堵煤棚煤、甚至粘煤現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴重影響了該系統(tǒng)正常輸煤及生產的正常運行。現(xiàn)場職工靠錘擊、捅倉維持輸煤;但存在很大的安全隱患、不環(huán)保,無法保障生產的連續(xù)性。
解決方案:
我司河南鑫濮機械設備有限公司趕赴現(xiàn)場,對煤倉的煤料粘度,煤倉坡度,根據(jù)煤倉的尺寸大小,我司設計出了KQP-B-170L空氣炮和KQP-B-300L空氣炮并行作業(yè)的破拱系統(tǒng)。每個煤倉安裝KQP-B-170L空氣炮16臺,KQP-B-300L空氣炮12臺,儲氣罐2m3一臺。分三層布置:第一層:煤倉每個下料口處,距下料口1.2米處,安裝2臺KQP-B-170L空氣炮;四個下料口共計8臺。防止下料口1.2米以下堵煤,造成下料口以上成橋型擁堵。
第二層:煤倉每個下料口處,距下料口2.5米處,安裝2臺KQP-B-170L空氣炮,四個下料口共計8臺。解決下料口2.5米以下堵煤,增加煤的流動。
第三層:倉筒與椎體開始部分圓周均布,每倉共布置12臺KQP-B-300L空氣炮,解決倉筒與椎體開始部位的堵煤和椎體以下煤的流動。
一個煤倉設計安裝28臺空氣炮,一套PLC可編程空氣炮控制箱。
使用效果:
在2018年4月2號,我司為用戶安裝的空氣炮全線試炮,首次試驗就取得了良好的效果,大大改善了煤倉倉筒和椎體內部煤料的流動性。自從河南鑫濮KQP-B-170L和KQP-B-300L投入運行后,該煤倉的輸煤系統(tǒng)平穩(wěn)進行,現(xiàn)場職工再也不用冒著生命危險進行捅倉,錘擊,老的,落后的破拱方式被新型空氣炮所取代,而生產安全和煤礦的生產效率得到了提高。